近日,运河电厂检修部锅炉专业接到5号炉C磨煤机混合风门无法打开的缺陷。
磨煤机混合风门是一个庞然大物,高5米,宽约1.5米,执行机构气缸位于生产现场12米平台,插板门本体却位于平台下部、距离地面11米的高空,旁边仅有一个狭小作业平台,由于位置特殊,所以检修困难;正常运行中,虽说有冷热风门的阻挡,周围最高温度可达七八十度,风压也常常在10千帕左右。一旦磨煤机混合风门出现故障,磨煤机将无法启动,直接限制发电机组出力,该设备出现问题一般需要停机处理。
锅炉专业对风门上部密封系统进行了认真排查,发现主轴无油密封磨损,聚四氟乙烯环脱落,由于班组没有这种异形配件,联系加工厂加工并及时进行了更换。更换完毕后,磨煤机混合风门阀杆能够正常开启,但是反馈杆不动作且阀门开关时的声音明显较轻。班组联系运行人员开启插板门,就地开关混合风门,与盘面参数进行对比分析,判断故障原因可能有三种:阀杆门板销子脱开、销子断裂、阀杆拨叉断裂,此类缺陷在电厂还是第一次出现!
为了确保安全,一份停机消除缺陷的方案摆在电厂总工程师王鹤面前,他连夜组织生产部、运行部、检修部、安监部研究分析,平衡利弊,否定了停机检修方案,果断采取在保证安全前提下、在线检修的方案,拟定了磨煤机混合风门开孔-内窥镜检查-焊接人孔门-人孔门内开施工孔-销子恢复-关人孔门-恢复气缸的“微创”消缺处置步骤。
缺陷处置过程时时处处彰显运电“和合”文化,生产部协调指挥,确定检修方案,安排协调会议,实时跟踪改变检修策略;营销部根据电网电量需求,合理安排上报机组方式及报价,尽量减少电量损失;运行部做好安全措施,第一时间配合检修开票、试运、恢复,尽量缩短检修时间;安监部全程监护,确保每一个检修环节风险可控在控;检修部全程实施检修,克服种种困难,咬牙坚持处理,完成了缺陷的消除;汇阳公司安排机加工专家,现场讨论处理方案,对破损部件及时修复加工。本次故障处理,开创了使用“微创”技术,在线处理重大缺陷的先例,极大提升了生产人员消缺技能,积累了处置同类型缺陷的宝贵经验。