降低无效注水41.5万立方米,降低无效产液量194万吨,在采出程度51.1%的情况下,依然保持0.31%采油速度;措施年增油3.67万吨,自然递减率与综合递减率均控制在计划之内。这是孤岛采油厂2022年的水驱油藏效益清单。
开发54年的孤岛水驱油藏已进入特高含水后期,综合含水达96.2%,水驱开发可谓“水中捞油”。面对水驱开采对象变差、稳产难度增大等开发现状,孤岛采油厂坚持创新驱动、油水并重、统筹推进、精准开发,在特高含水后期蹚出了老油田高质量稳产之路。
“长期固定的水驱井网,易形成极端耗水层带,油与水此消彼长,大量的注入水做的是‘无用功’,若层间注水失衡仍会造成‘旱涝不均’。”地质研究所采油地质主管师盖丽鹏坦言,“注不足、注不清”仍是水井治理的两大难题。
该厂水驱技术人员坚持问题导向,对症下药,开展实施了注水提质提效、精细刻画储层构型、调控高耗水层段、大压差驱替等一系列有效的调整工作,持续提升水驱开发水平,精准挖掘剩余油。
他们在精细研究上下工夫,研究建立了小层井网、韵律层井网,配套完善适合不同类型油藏、不同井筒技术状况的“分层注水”工艺,“能分尽分、按需注水”,构建水驱精准开发格局。同时,实施“注水提质提效工程”,通过加大投转注和套损治理等水井专项治理,大力推广机械防砂注水管柱和第四代注水管柱等技术手段。2022年共实施投转注36口,修复套损水井19口,增加日注水量4850立方米,增加水驱控制储量185万吨。
如何把油从水里“捞”出来?
技术人员利用储层构型描述技术,精细解剖油藏内部构型,分类施治注采调控,实现“控水捕油”。西区北西6-121井组通过改变驱替机制,重新布置水井后,该井峰值日产油达到了15.4吨。
另一方面,技术人员建立不同岩相的储层参数解释模型,精确识别出导致油井高含水的小层,通过卡封、盲封等技术实现油井单井采单层,有效降低油井含水。中14-侧405井措施前馆42、44层合采,技术人员分析认为馆44是高出水层,实施丢封馆44、单采42层后,含水下降22.5%,日产油增加2.8吨。全年共实施单井采单层油井12口,累计增油0.65万吨。
此外,技术人员突破惯性思维,用大压差驱替挖潜剩余油,通过增加注入倍数来增大生产压差,让原油流动更畅快。2022年,中一区馆4单元实施常规井网大压差驱替试验,实施提液41口、提注33口,单元日产油增加30吨。
2023年,孤岛采油厂将继续秉持“注足优质水,驱动效益油”的开发理念,坚持科技创新,保持长效开发,实现“水”中突围,持续提升水驱油藏开发水平。(署名:胜宣)